1 引言
膠水涂布機是給紙張,塑料薄膜表面進行涂膠的機器。其機器工藝首先將材質(zhì)通過膠槽,出膠槽時受上下高精度夾輥來控制其涂布在材質(zhì)上的膠水層厚度,然后通過烘箱,對膠水進行烘烤,使其牢固涂覆在材質(zhì)表面,視客戶要求在后道進行切割成不同寬幅或沖壓成不同形狀。
2 工藝難點
設備實際使用根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的不同,膠水涂布的厚度由刮刀和背輥之間的間隙來控制,刮刀由于在調(diào)整時要擦輥和清潔,所以用一氣缸來帶動它上升下降,在實際工作中,刮刀被氣缸壓下來,這時刮刀與背輥之間的間隙較小,在清潔背輥時,氣缸上升帶動刮刀上升,這時刮刀與背輥之間的間隙增大便于清潔,但由于氣壓在實際工作中有一些壓力變化,造成刮刀和背輥之間的間隙也會變化,最后影響涂布的厚度。
3 解決方案
針對上述問題,我們選用位移檢測傳感器,由于它的檢測的準確性和可靠性,它具有較高的抗干擾性和良好的環(huán)境適應性,對被檢測的物體,具有較高的檢測靈敏度,可以呈模擬量連續(xù)輸出,與可編程控制器(PLC)組合成一套自動控制系統(tǒng)。
本系統(tǒng)在涂布機刮刀與背輥兩邊分別使用一臺F200G高精度移檢測傳感器檢測涂布機輥輪之間的間隙,其檢測的實時值給PLC,再由PLC反饋給伺服系統(tǒng),通過兩邊伺服來分別實時調(diào)整夾輥間隙。以下是操作界面圖:
工作方式有手動和自動兩種,手動可以按上升下降按鈕整體調(diào)整兩輥之間的間隙,也可以分開調(diào)整兩邊的間隙,在自動工作中系統(tǒng)根據(jù)設定好的間隙通過反饋自動調(diào)節(jié),保證兩輥之間的間隙不受氣壓和機械因素變化。
上面是調(diào)機界面圖,在初始調(diào)試階段可以調(diào)整傳感器的線性和修正位置。
結(jié)束語
根據(jù)位移檢測傳感器測量出來的差值輸出給伺服系統(tǒng),來調(diào)整夾輥的間距,用以調(diào)整涂覆在材質(zhì)表面膠水的厚度。能有效的排除人為的誤差和機械誤差同時自動化檢測和調(diào)整能極大提高生產(chǎn)品精度。保證膠水涂布在材質(zhì)上的厚度控制在±0.5絲的誤差以內(nèi)。結(jié)合客戶要求,控制方式上使用定時均值調(diào)整方案。我們設計并完成實際應用印刷業(yè)高精度膠水涂布機系統(tǒng)。
(審核編輯: 智匯小蟹)
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