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施耐德Quantum PLC在安鋼360m2燒結機自動控制系統(tǒng)中的應用

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:施耐德Quantum PLC 安鋼 燒結機

    1 前 言   

    燒結礦作為高爐冶煉的主要原料,其質量直接影響高爐生產。安鋼360m2燒結機于2005年6月投產以來,運行一直很平穩(wěn),該系統(tǒng)主要向安鋼2200m3高爐提供優(yōu)質燒結礦。該系統(tǒng)自動化控制系統(tǒng)采用先進的網絡結構和PLC軟硬件設備,并應用先進的燒結工藝優(yōu)化控制軟件技術,實現燒結生產過程自動控制、監(jiān)控及管理,為安鋼燒結生產走向大型化邁出了一大步。 

    2 自動控制系統(tǒng)構成   

    自動控制系統(tǒng)實現對整個燒結機生產設備的聯(lián)鎖控制,實時數據的采集與分析,過程與設備狀態(tài)的監(jiān)控與報警,過程趨勢數據的采集與處理,報表打印,畫面顯示。完成了生產設備的基礎自動化及過程計算機控制。各個PLC站、上位監(jiān)控機、工程師站之間采用雙環(huán)路光纖配置的TCP/IP工業(yè)以太網連接,構成了燒結生產的綜合監(jiān)控網絡。   

    根據燒結工藝對自動化系統(tǒng)的要求,360m2燒結機計算機自動控制系統(tǒng)采用施耐德Quantum 140 系列PLC(CPU模板:140 CPU 53414A;通訊模板:140 CRP 93200,140 CRA 93200,140 NOE77101;輸入模板:140 DAI75300,140 ATI03000,140 ARI03010,140 ACI03000;輸出模板:140 DRA84000,140 ACO02000)可實現配混系統(tǒng)、燒冷系統(tǒng)、成品整粒系統(tǒng)、主抽風系統(tǒng)、主粉塵系統(tǒng)及電除塵卸灰系統(tǒng)的邏輯順序控制,對主抽風機、點火爐等生產工藝的數據采集處理及回路控制。系統(tǒng)網絡配置簡圖如圖1。


    圖1 安鋼360㎡燒結機自控系統(tǒng)網絡結構簡圖

      系統(tǒng)由5臺PLC、3個工程師站和10個監(jiān)控站組成。基礎控制層采用Quantum 140 系列PLC,PLC主站與分站之間采用遠程I/O方式擴展。各PLC站通過網絡通訊模板、交換機、TCP/IP工業(yè)以太網與工程師站或監(jiān)控站可進行通訊,傳輸速率為100M pbs,傳送介質為超五類屏蔽雙絞線。系統(tǒng)具強大的數字量、模擬量及回路處理功能,具備模板化、體系結構可擴展的特點,包括CPU、I/O模板、I/O接口、通訊模板、電源和底板等。監(jiān)控系統(tǒng)(HMI)采用Intellution公司的iFIX3.5監(jiān)控軟件,實現生產過程工藝流程及各參數的采集顯示、報警、回路控制畫面,歷史數據存儲及趨勢圖,報表等監(jiān)控功能。操作系統(tǒng)為Windows 2000,編程軟件采用Concept2.6,它支持5種IEC標準語言,系統(tǒng)提供了派生功能塊(DFB),并可在Concept2.6應用程序中反復調用,如果一些特定的算法或邏輯控制需要改變,只需修改DFB功能塊即可。 

    3 系統(tǒng)功能     

    3.1 電氣控制   

    根據工藝要求和現場實際情況,系統(tǒng)從整體上分為機旁操作和計算機聯(lián)鎖運行。機旁操作是指操作人員在現場操作箱上進行設備的啟動、停止及設備運轉速度設定。當一臺設備于機旁操作狀態(tài)時,不再參與系統(tǒng)的其它聯(lián)鎖。計算機聯(lián)鎖運行是指處于自動運行的所有設備每一時刻都參入各自聯(lián)鎖條件,如運行安全聯(lián)鎖、工藝參數聯(lián)鎖、啟動或停止順序聯(lián)鎖等,有效地防止因下游設備故障而引起上游皮帶堆料。以配混系統(tǒng)為例,闡述控制原理如圖2。

    圖2 系統(tǒng)控制原理簡圖

      在圓盤配料系統(tǒng)中,給料量主要由圓盤的轉速決定,并且與圓盤的轉速成線性比例關系。處于機旁手動操作方式時,操作工可手動調節(jié)操作箱上電位器來控制變頻器頻率,從而控制圓盤給料機的轉速。處于自動運行方式時,中控室操作工可從上位監(jiān)控機設定流量給PLC,同時電子皮帶秤測出一個實際流量信號反饋回PLC參加PID運算,最后,得到一控制量,通過MB+網控制變頻器,從而控制圓盤給料機的轉速。達到控制物料流量的目的。配1、配2、混1等皮帶機自動控制程序上做了嚴格的連鎖控制,避免了下游設備故障停機引起上游皮帶堆料問題。   

    3.2 儀表控制     

    (1)信號的采集與處理   

    利用Concept 2.6軟件特有功能,針對不同的模擬量輸入信號和不同參數需要,分別編制了工程量轉換、偏差、上下限報警等各種信號處理的DFB,在控制程序中可直接調用這些功能塊。實現了混合料礦槽料位測量及上下限料位報警,煤氣流量、空氣流量的累計及瞬時顯示,煤氣與空氣壓力測量,低壓煤氣切斷,負壓測量與顯示,燒結料層厚度檢測。實現了主抽風機入口流量檢測,進口廢氣負壓、溫度測量,高壓電動機的軸承、定子溫度測量及風機軸承、溫度、振動的測量及超限報警和停車等。   

    (2)點火爐溫度控制   

    點火爐燃燒控制是燒結工藝的重要環(huán)節(jié),該系統(tǒng)可分為點火流量控制和點火溫度控制兩種方式。流量控制為操作員在上位監(jiān)控機設定一流量值,給PID調節(jié)器的SP端,反饋信號給PID調節(jié)器的PV端,然后經PID運算后輸出一開度信號來確定調節(jié)閥的開度。點火溫度控制為操作員在上位監(jiān)控機設定一溫度值,經PID調節(jié)程序輸出一煤氣流量值,最終達到調整煤氣流量的目的。 

    4 系統(tǒng)特點   

    (1)故障報警及自動生成報表。當出現故障時,監(jiān)控畫面將以警示色提醒用戶,以便操作工及時處理。系統(tǒng)能實時地將歷史數據記錄在上位機中,對數據的查詢、統(tǒng)計和打印很方便。   

    (2)PLC電源模板冗余,并采用UPS供電,保證了系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,有效地減少故障停機時間。   

    (3)上位機進行系統(tǒng)的監(jiān)控和管理,并提供良好的人機界面,實現分布處理與集中管理一體化,而且系統(tǒng)故障率低,可靠性高,操作簡便,控制功能和精度滿足生產工藝要求。 

    5 結束語   

    該系統(tǒng)自2005年6月投產以來,運行一直很平穩(wěn),沒有出現過事故故障,故障率低,可靠性高,完全滿足了大型燒結機的自動化生產要求。

    (審核編輯: Doris)

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