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PLC控制變頻器技術(shù)在橋式起重機改造中的應(yīng)用

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關(guān)鍵詞:PLC控制 變頻器技術(shù) 橋式起重機改造

      橋式起重機在各行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用,其作用主要是用來實現(xiàn)物體的升降和轉(zhuǎn)運,其能否正常工作,直接影響到企業(yè)生產(chǎn)效率的提高。傳統(tǒng)的起重機驅(qū)動,一般使用線繞式異步電動機及鼠籠式異步電動機,采用改變極對數(shù)、轉(zhuǎn)子串電阻等方法,具有起動沖擊電流大、設(shè)備沖擊嚴重、噪聲大等缺點,嚴重影響設(shè)備使用壽命及定位精度等。

      橋式起重機基本結(jié)構(gòu),主要由起重小車、橋架金屬結(jié)構(gòu)、橋架運行機構(gòu)以及電氣控制設(shè)備4個部分組成。機構(gòu)主要有主起升機構(gòu)、副起升機構(gòu)、小車運行機構(gòu)、大車運行機構(gòu)。

      隨著現(xiàn)代控制技術(shù)的發(fā)展,變頻調(diào)速技術(shù)以其優(yōu)越的起制動控制特性,在各種行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。在起重機控制系統(tǒng)中,起升機構(gòu)采用變頻器驅(qū)動,可使用鼠籠式異步電動機取代以往使用的繞線式異步電動機。同時,變頻器驅(qū)動控制的電機,起動沖擊電流小,轉(zhuǎn)速變化平穩(wěn),起升、行走定位準確,能夠有效地提高生產(chǎn)效率。

    1 系統(tǒng)控制要求及設(shè)計

      橋式起重機運行機構(gòu),分為主起升設(shè)備、副起升設(shè)備、大車、小車運行機構(gòu)4個部分。起重機大車運動方向有前后、小車運動方向有左右要求,根據(jù)運動速度要求又分為1~4擋,加減速時間為3~6S;通常小車行走機構(gòu)采用1臺電動機,而大車行走機構(gòu)需采用2~4臺電動機,大、小車本身的慣性也較大,為防止電動機被倒拖動處于發(fā)電狀態(tài)時產(chǎn)生過電壓,因此大、小車控制部分均配備制動控制單元及制動電阻來釋放能量。在設(shè)計中,電氣控制系統(tǒng)引人PLC控制技術(shù),四大運行機構(gòu)調(diào)速均采用變頻調(diào)速,變頻器通過開關(guān)量端子接受PLC控制信號。為了減少對電網(wǎng)的諧波污染,每個變頻器均加有輸入電抗器,不僅可以減少高次諧波分量,同時也有效地抑制了輸入電流峰值,有利于提高整流二極管使用壽命。電源輸入端使用斷路器,作為變頻器的短路保護。

      改造后的橋式起重機變頻調(diào)速系統(tǒng),主要由上位機(工業(yè)觸摸屏系統(tǒng))、下位機(PLC控制系統(tǒng))、變頻調(diào)速控制系統(tǒng)組成。橋式起重機變頻調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

      下面分別對各主要機構(gòu)調(diào)速控制進行說明。

      1.1起升機構(gòu)

      起升機構(gòu)屬位能負載機構(gòu)。主、副起升機構(gòu)的2臺電動機各使用1個變頻器。變頻器的選擇,以變頻器的額定電流為基準,一般以電動機的額定電流、負載率、變頻器運行的效率為依據(jù)。

      起升機構(gòu)的控制方式選用帶PG的矢量控制方式。PLC接受電動機的旋轉(zhuǎn)編碼器經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換卡送達的反饋信號,避免吊鉤的下滑。

      1.2運行機構(gòu)

      運行機構(gòu)中2臺電動機使用1個變頻器??紤]到運行機構(gòu)的工作頻率較少,為節(jié)省成本,在運行機構(gòu)調(diào)速控制系統(tǒng)中,共用1臺變頻器。變頻器的選擇,一般以電動機的額定功率作為選擇的依據(jù)。通常選額定功率大一級的變頻器。

      運行機構(gòu)的控制方式選用無PG v/f的變頻控制方式。

    2 各模塊的功能

      在改進后的橋式起重要控制系統(tǒng)中,PLC控制系統(tǒng)的主要任務(wù),是接受外部開關(guān)信號(如按鈕、繼電器)的輸入,判斷當前的系統(tǒng)狀態(tài)以及輸出信號控制接觸器、繼電器等器件,以完成相應(yīng)的控制任務(wù)。除此之外,PLC控制系統(tǒng)還要接受上位機的控制命令,以自動進行采樣。PLC的軟件設(shè)計部分,采用模塊化的方法,程序共有4個模塊,即按鈕處理模塊、通信模塊、PID控制模塊、故障報警模塊。

      (1)按鈕處理模塊。主要處理各個電動機和電磁閥的啟??刂?。

      (2)通訊模塊。由于系統(tǒng)主要由PLC控制變頻器完成對電機的控制,因此,通訊模塊主要是接收主令控制器、按鈕開關(guān)等發(fā)出的控制指令,集中在CPU中進行運算,并將程序運算結(jié)果通過輸出模塊和Profibus現(xiàn)場總線傳送給變頻器等執(zhí)行設(shè)備,從而驅(qū)動電動機完成生產(chǎn)任務(wù)。

      (3)PID控制模塊。橋式起重機主副起升機構(gòu)速度的控制,是一很重要的技術(shù)指標,本系統(tǒng)通過使用旋轉(zhuǎn)編碼器測得電動機速度,由數(shù)模轉(zhuǎn)換卡轉(zhuǎn)換成數(shù)字量傳遞給變頻器,與預(yù)先設(shè)定速度進行比較,采用常規(guī)的PID控制算法,在效果上就能夠達到較為理想的結(jié)果。因此,本系統(tǒng)起升機構(gòu)控制方案,為常規(guī)的數(shù)字PID算法并結(jié)合PLC中的PID控制模塊來完成。

      (4)故障報警模塊。為了能夠?qū)崟r顯示故障信息,以便盡快地排除故障,確保整個系統(tǒng)正常運行,控制系統(tǒng)應(yīng)具有良好的故障報警功能。所以在PLC程序設(shè)計中,始終對相應(yīng)的傳感器輸入信號進行掃描,一旦有諸如變頻器故障、超重等故障現(xiàn)象出現(xiàn),可以立即切斷該設(shè)備,并啟動蜂鳴器進行報警??紤]到工業(yè)現(xiàn)場可能的干擾,在程序中采用延遲報警控制,即只有當報警信號持續(xù)一定的時間(一般為數(shù)十毫秒到數(shù)百毫秒)才認為有故障。報警處理利用組態(tài)軟件的畫面元素和PLC變量直接對應(yīng),無需編程。

    3 PLC與變頻器的通訊

      由于采用變頻器對起重機電機進行調(diào)速,所以本系統(tǒng)中對起重機的調(diào)速,實際上就是對其變頻器的控制。西門子S7系列PLC支持多種通信協(xié)議??刂葡到y(tǒng)使用的s7—200CPU支持一個或多個協(xié)議,包括通用協(xié)議和公司專用協(xié)議。專用協(xié)議包括點到點(point—to—point)接口協(xié)議(PPI)、多點(Multi—Point)接口協(xié)議(MPI)、Profibus通訊協(xié)議、自由通信協(xié)議和USS協(xié)議等。

      本系統(tǒng)采用工業(yè)觸摸屏監(jiān)控起重機變頻調(diào)速系統(tǒng)主要由上位機、下位機,經(jīng)MPI多點接口卡與PLC連接,組成一個小型的MPI網(wǎng)。S7—200向人機界面產(chǎn)品提供全局數(shù)據(jù)服務(wù),其數(shù)據(jù)傳輸速率位187.5kB/s。

      3.1上位機和PLC之間的通信設(shè)計

      (1)硬件設(shè)計。上位機(PC)通過CP561l卡與PLC的串行通信接口連接,對PLC進行集中監(jiān)視和管理。

      (2)軟件設(shè)計。變量是上位機與PC之間,用于數(shù)據(jù)交換的最重要的通訊方式,PLC和上位機通訊,是通過變量來實現(xiàn)的。

      變量有兩種類型:全局變量和局部變量。全局變量是帶有PLC鏈接的變量,其在PLC上占據(jù)一個定義的存儲器地址,從上位機與PLC都可以對之進行讀、寫訪問,是通信的關(guān)鍵;局部變量不連接到PLC上,僅在上位機上使用。

      表1為系統(tǒng)變量表。

      STEP 7-Micro/Win32軟件工具包,提供了LISS通信協(xié)議,從減少軟件的工作量和提高可靠性出發(fā),采用LISS協(xié)議來完成PLC與變頻器的通信。與變頻器的通信,對PLC的CPU掃描是異步的,完成一個變頻其通信事務(wù)通常需要數(shù)次CPU掃描。這取決于連接的變頻器數(shù)目、波特率以及CPU的掃描時間。

      3.2使用USS協(xié)議指令的編程順序

      (1)通過調(diào)用USS_INIT以啟動或改變USS通信參數(shù)。調(diào)用USS_INIT指令,以修改USS通信參數(shù),如啟用或禁止USS協(xié)議、設(shè)定波特率,指示哪些地址的變頻器是激活的(即可與之通信)。USS_INIT指令置于用戶程序,會自動將數(shù)個隱含的子程序和中斷程序加到程序內(nèi),標志為激活的變頻器,都自動地在后臺進行輪詢控制、匯集狀態(tài),并防止變頻器的串行鏈路超時。

      (2)將一個V存儲器地址分配給USS全局符號表中的第—個存儲單元,所有其他地址都是自動地分配的。注意,在用戶程序內(nèi)每一個激活變頻器只能有一條DRV_CTRL,可以任意添加READ_PM和WRITE_PM指令,但是每次只能激活其中的一個指令。

      (3)通過調(diào)用DRV_CTRL指令來控制指定變頻器,如電動機的啟停、控制方向、設(shè)定速度、查詢變頻器返回的狀態(tài)字等。

      (4)調(diào)用READ_PM或WRITE_PM指令,來讀取或?qū)懽冾l器參數(shù),以便于設(shè)置變頻器參數(shù),程序中所用的波特率和地址相匹配。

      采用上述方法,可以很好地控制網(wǎng)帶的速度,并查詢變頻器的狀態(tài),把診斷信息反饋給PLC。

    4 結(jié)束語

      利用PLC結(jié)合變頻調(diào)速技術(shù),改進橋式起重機控制系統(tǒng),使整機性能有較大提高,起重機行走平滑、穩(wěn)定,被吊物件定位準確,并且減少了起動時對電網(wǎng)的沖擊。采用變頻器調(diào)速,結(jié)合PLC的強大控制功能、可靠性以及基于組態(tài)軟件所開發(fā)出來的良好人機界面和通信能力,實現(xiàn)了可以在控制室對電機的遠程控制運行參數(shù)、行走系統(tǒng)的各擋速度、加速時間和制動減速時間等進行調(diào)節(jié),簡單方便,并且變頻器的故障信息,可以在人機界面上實時反映出來,以用來提示用戶,防止安全事故的發(fā)生。

    (審核編輯: Doris)

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